ANALISA PREDIKSI INJEKSI CO2 DALAM PENINGKATAN RECOVERY FACTOR (RF) MINYAK PADA LAPANGAN VOLVE
Categorie(s):
TP, 2021
Author(s):
MOHAMAD RIZKY SETYA PRATAMA 1701084
Advisor:
Firdaus, S.T.,M.T.
Deny F.E.E.W, ST.,M.T
Deny F.E.E.W, ST.,M.T
ISSN/ISBN:
eISSN/eISBN:
Keyword(s):
Enhanced Oil Recovery, Water Flooding, CO2 Injection
DOI:
Abstract :
Terjadinya penurunan produktifitas reservoir menyebabkan lapangan Volve
harus dinonaktifkan atau berhenti beroperasi. Perencanaan pengembangan seperti
kegiatan Enchance Oil Recovery menjadi hal yang dipertimbangkan dalam
pengembangan lapangan. Metode yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan
injeksi Gas CO2 sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produktifitas sumur.
Injeksi CO2 menyebabkan perubahan fisik fluida seperti swelling factor, penurunan
viscositas, perubahan densitas, mengurangi tekanan kapiler dan lainnya. Sehingga
membantu mobilitas minyak dalam produksi dan lainnya.
Pada penelitian ini kegiatan simulasi reservoir dilakukan menggunakan
ECLIPSE-PETREL dengan jenis E100 dan E300 yang dinilai menjadi rekomendasi
simulator dalam reservoir simulator atau modeling. Digunakan beberapa sekenario
perbandingan untuk mengetahui efektivitas produksi resevoir. Untuk skenario DoNothing dan Water Flooding menggunakan simulator E100 dan injeksi CO2
menggunakan E300. Kegiatan prediksi dilakukan dengan waktu 5 tahun kedepan
dengan sensitivitas injeksi yang berbeda-beda, sehingga mengetahu prediksi prilaku
reservoir ketika dilakukan injeksi.
Pada analisa yang dilakukan pada ketiga skenario. Didapatkan nilai RF pada
skenario Do-Nothing sebesar 53% dengan rate akhir 160 Sm3/day, kemudian Water
Flooding RF 53,5% dengan rate akhir 321 Sm3/day, dan injeksi CO2 RF 51.6% dengan
rate akhir 252.21 Sm3/day. Sehingga menjadikan skenario dengan Water Flooding
menjadi skenario yang dinilai baik dari hasil RF, rate produksi, pressure management
dan yang lainnya
harus dinonaktifkan atau berhenti beroperasi. Perencanaan pengembangan seperti
kegiatan Enchance Oil Recovery menjadi hal yang dipertimbangkan dalam
pengembangan lapangan. Metode yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan
injeksi Gas CO2 sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produktifitas sumur.
Injeksi CO2 menyebabkan perubahan fisik fluida seperti swelling factor, penurunan
viscositas, perubahan densitas, mengurangi tekanan kapiler dan lainnya. Sehingga
membantu mobilitas minyak dalam produksi dan lainnya.
Pada penelitian ini kegiatan simulasi reservoir dilakukan menggunakan
ECLIPSE-PETREL dengan jenis E100 dan E300 yang dinilai menjadi rekomendasi
simulator dalam reservoir simulator atau modeling. Digunakan beberapa sekenario
perbandingan untuk mengetahui efektivitas produksi resevoir. Untuk skenario DoNothing dan Water Flooding menggunakan simulator E100 dan injeksi CO2
menggunakan E300. Kegiatan prediksi dilakukan dengan waktu 5 tahun kedepan
dengan sensitivitas injeksi yang berbeda-beda, sehingga mengetahu prediksi prilaku
reservoir ketika dilakukan injeksi.
Pada analisa yang dilakukan pada ketiga skenario. Didapatkan nilai RF pada
skenario Do-Nothing sebesar 53% dengan rate akhir 160 Sm3/day, kemudian Water
Flooding RF 53,5% dengan rate akhir 321 Sm3/day, dan injeksi CO2 RF 51.6% dengan
rate akhir 252.21 Sm3/day. Sehingga menjadikan skenario dengan Water Flooding
menjadi skenario yang dinilai baik dari hasil RF, rate produksi, pressure management
dan yang lainnya